Обследование вырезок экранных труб котельного агрегата ТГМ-151 М ст. №2 показало, что удельная зашламленность и состав отложений крайне неравномерны.
В среднем удельная зашламленность по огневой стороне составляла 1315,8 (максимальная 2340,4) г/м2, по тыльной стороне – 656,2 (максимальная 1048,4) г/м2. Наибольший процент составляющей отложений был получен для соединений железа 47,7 – 80,0 %, соединения меди составили 0,53 – 11,58 %, соединения кальция 3,4 – 17,8 %, фосфаты 2,9 – 21,6 %, силикаты 0,19 – 0,53 %. Коррозионное состояние вырезок экранных труб признано удовлетворительным.
Понимая, что результат химической очистки зависит не только от реагентов, но и от соблюдения технологии, для технического сопровождения работ были привлечены специалисты научно-производственного предприятия «Технобиор».
Химическая очистка проводилась по циркуляционной схеме в один этап препаратом ТМС ДТ с дополнительной последующей дозировкой ТМС ДИ.
Контроль процесса осуществлялся по величине рН и концентрациям железа и меди с периодичностью 1 раз в час. Кроме того, дополнительно выполнялся анализ отработанного раствора на содержание кальция, магния и фосфатов.
Концентрация раствора ТМС ДТ составляла 7 – 9 %. Концентрация раствора ТМС ДИ составляла 2 – 4 %. Температура моющего раствора 55–58 0С. Продолжительность циркуляции моющего раствора составила 12 часов. Каждые 4 часа химической очистки производилось изменение направления циркуляции. После дренирования моющего раствора была проведена водная отмывка в течение 24 часов с последующей нейтрализацией амминированной водой в течение 4 часов.
По данным химических анализов было рассчитано общее количество удаленных из тракта отложений, которое составило 1762,8 кг. Оценка состояния внутренней поверхности труб после химической очистки производилась по результатам анализа контрольных образцов на остаточную зашламленность. Остаточная зашламленность по огневой стороне составила в среднем 122,4 г/м2 (максимально 160 г/м2), по тыльной стороне – в среднем 119,9 г/м2 (максимально 177 г/м2).
При осмотре поверхности барабана котла была зафиксирована четкая граница между паровой и водяной частью на уровне 100 мм выше геометрической оси, на поверхности барабана имелся пылевидный легко снимаемый налет коричневого цвета, под налетом – защитная пленка. При осмотре нижних коллекторов экранов зафиксировано отсутствие шлама, внутренняя поверхность коллекторов покрыта пылевидным легко снимаемым налетом темно-коричневого цвета. После восстановления штатной схемы котельного агрегата ТГМ-151 М ст. №2 для удаления остатков окислов трехвалентного железа и формирования защитной пленки на очищенных поверхностях силами эксплуатации ТЭЦ-2 была выполнена пассивация с использованием гидразина.
Строительство объекта было начато 01 апреля 2015 года. Уже 5 июля 2015 года, на два месяца раньше запланированного срока, ко Дню Рождения президента Республики Казахстан - Нурсултана Абишевича Назарбаева и Дню Столицы, был произведен пуск солнечной электростанции. Это было большим и торжественным событием для АО «НАК-Казатомпром», являющегося головным предприятием ТОО «Добывающее предприятие «Орталык». Это первый проект компании, созданный в сфере возобновляемых источников энергии. Окончание строительства осуществилось уже в сентябре 2015 года.
На торжественном открытии присутствовали: Председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Жумагалиев Аскар Куанышевич, Генеральный директор ТОО "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК" Ибраев Бауржан Мухтарханович, Генеральный директор ТОО «Фирма «Казэнергоналадка» Цой Дмитрий Анатольевич, Директор NwComp Solar GmbH (Германия) Виктор Видершпан и др.